驱动器,电源,双主轴数控,主板等电路板故障:数控机床中,电路板的作用无需多言。电路板有大量的电容,长时间不通电,双主轴机床,这些电容就会老化,使容量降低,导致机床电路损坏。另外,电路板故障的主要原因还有长时间不用会让电路板长期处于底温状态,产生冷凝水,开机时导致短路。
机床电池发生故障:一般数控系统都配有电池,要注意的是,这里所说的电池并不是整台设备的电源,而是为某些零部件供电的装置。例如, 系统电池,就是用来保存系统参数的;位置编码器用电池,是用来记住零点位置的。即便在不开机时,这些电池中的电量也会发生缓慢地流失。长时间不开机,容易使电池没电,导致机床数据丢失。
一台thm6350卧式加工中心,采用fanuc0i-ma数控系统。一次在铣削汽轮机叶片的过程中,突然发现z轴进给异常,造成至少1mm的切削误差量(z向过切)。调查中到:故障是突然发生的。机床在点动、mdi操作方式下各轴运行正常,且回参考点正常;无任何报警提示,电气控制部分硬故障的可能性排除。分析认为,主要应对以下几方面逐一进行检查。
(1)检查机床精度异常时正运行的加工程序段,---是刀具长度补偿、加工坐标系(g54~g59)的校对及计算。
(2)在点动方式下,反复运动z轴,经过视、触、听对其运动状态诊断,发现z向运动声音异常,---是快速点动,噪声明显。由此判断,机械方面可能存在---。
(3)检查机床z轴精度。用手脉发生器移动z轴,(将手脉倍率定为1×100的挡位,即每变化一步,电机进给0.1mm),配合百分表观察z轴的运动情况。在单向运动精度保持正常后作为起始点的正向运动,手脉每变化一步,机床z轴运动的实际距离d=d1=d2=d3…=0.1mm,上海双主轴,说明电机运行---,定位精度---。
而返回机床实际运动位移的变化上,可以分为四个阶段:
机床运动距离d1>;d=0.1mm(斜率大于1);
表现出为d=0.1mm>;;d2>;d3(斜率小于1);
机床机构实际未移动,表现出标准的反向间隙;
机床运动距离与手脉给定值相等(斜率等于1),恢复到机床的正常运动。
数控成型磨床引起工作台爬行的原因主要可分为两类:一类是机械原因;另一类是数控系统本身引起的工作台爬行。
1.工作台导轨及床身导轨间的润滑状况差工作台爬行往往是由于工作台运行导轨润滑---引起的。润滑太小,或干脆由于润滑通道阻塞而引起润滑油---就打不到导轨上来,这就增大了导轨副间的摩擦力,从而引起工作台的爬行现象。这时我们只需将润滑通道打通或将润滑量适当调大,就可将工作台爬行问题解决。要注意是,导轨副间的润滑量也不可调得太大,否则将引起工作台运行中的漂移,进而引起磨削工件的相关---问题。
2.工作台的动力传动部分引起工作台的动力传动部分即丝杠及其相关连接部分,包括丝杠本身及连接用的轴承等。
首先,我们用手转动丝杠时应无明显阻滞感,转起来手感应柔和、均匀。如有手感阻滞则可能是丝杠的支撑用轴承发生损坏,丝杠螺母里的滚珠或滚道发生了损坏或进了脏物,如小切屑等。我们应根据检查的情况进行相应的处置,或换轴承,或换丝杠,或进行清洗,或请人员对丝杠进行调整及精度恢复等。其次,我们要检查丝杠两母线对床身导轨的平行度。一般出厂时我们把床身导轨对丝杠两母线平行度调整在o.08mm以内,用户实际应用起来可以适当放宽至0.1mm,检查如果超差,应将其调整至标准范围以内。另一种情况是丝杠及伺服电动机连接部分出了问题。我们要求此处相连的两轴同心度较高,一般应控制在0.1mm以内,否则就超出了联轴器及伺服电动机的纠错范围而引起工作台爬行。
3.床身及工作台变形引起这种情况一般是由于季节温差变化大,而设备室内没有相应的温度调节装置,从而引起机床所处环境温度变化较大,相应的导轨由于温度变化而变形。导轨副变形后,其运行接触状况较差,只有很少的地方接触,导轨副间隙变大,造成润滑油泄漏,从而形不成真正的油膜,进而引起工作台爬行。这种情况比较复杂,应该请人员利用仪器对床身进行检测、修复。
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