二、数控系统的连接和调试
1.数控系统的开箱检查
无论是单个购入的数控系统还是与机床配套整机购入的数控系统,到货开箱后都应进行仔细检查。检查包括系统本体和与之配套的进给速度控制单元和伺服电动机、主轴控制单元和主轴电动机。
2.外部电缆的连接
外部电缆连接是指数控装置与外部mdi/crt单元、强电柜、机床操作面板、进给伺服电动机动力线与反馈线、主轴电动机动力线与反馈信号线的连接及与手摇脉冲发生器等的连接。应使这些符合随机提供的连接手册的规定。后还应进行地线连接。
3.数控系统电源线的连接
应在切断数控柜电源开关的情况下连接数控柜电源变压器原边的输入电缆。
4.设定的确认
数控系统内的印刷线路板上有许多用跨接线短路的设---,需要对其适当设定以适应各种型号机床的不同要求。
5.输入电源电压、频率及相序的确认
各种数控系统内部都有直流稳压电源,为系统提供所需的+5v,车床的伺服尾座,±5v,+24v等直流电压。因此,在系统通电前,应检查这些电源的负载是否有对地短路现象。可用万用表来确认。
6.确认直流电源单元的电压输出端是否对地短路
7.接通数控柜电源,检查各输出电压
在接通电源之前,为了---安全,可先将电动机动力线断开。接通电源之后,首先检查数控柜中各个风扇是否旋转,就可确认电源是否已接通。
8.确认数控系统各中参数的设定
9.确认数控系统与机床侧的接口
完成上述步骤,可以认为数控系统已经调整完毕,具备了与机床联机通电试车的条件。此时,伺服尾座调整,可切断数控系统的电源,连接电动机的动力线,恢复报警设定。
4、工件尺度与实际尺度相差几毫米,或某一轴向有很大改动
毛病原因:快速定位的速度太快,驱动和电机反响不过来;在长时刻冲突损耗后机械的拖板丝杆和轴承过紧卡死;刀架换刀后太松,锁不紧;修正的程序过错,头、尾没有照应或没撤销刀补就完毕了;体系的电子齿轮比或步距角设置过错。
解决方案:快速定位速度太快,则恰当调整go的速度,切削加减速度和时刻使驱动器和电机在额外的运转频率下正常作业;在呈现机床磨损后发生拖板、丝杆鹤轴承过紧卡死,则有---重新调整修正;刀架换刀后太松则查看刀架反转时刻是否满意,查看刀架内部的涡轮蜗杆是否磨损,空隙是否太大,装置是否过松等;如果是程序原因形成的,伺服尾座厂家,则有---修正程序,按照工件图纸要求改进,挑选合理的加工工艺,按照说明书的指令要求编写正确的程序;若发现尺度误差太大则查看体系参数是否设置合理,---是电子齿轮和步距角等参数是否被损坏,呈现此现象可经过打百分表来丈量。
5、加工圆弧作用不抱负,尺度不---
毛病原因:振动频率的重叠导致共振;加工工艺;参数设置不合理,进给速度过大,使圆弧加工失步;丝杆空隙大引起的松动或丝杆过紧引起的失步;同步带磨损。
解决方案:找出发生共振的部件,改动其频率,防止共振;考虑工件资料的加工工艺,合理编制程序;关于步进电机,加工速率f不行设置过大;机床是否装置结实,放置平稳,拖板是否磨损后过紧,空隙增大或刀架松动等;替换同步带。金属加工微信,内容---,值得重视。
1、本机床进给装置通过直线滚动导轨副、第二直线滚动导轨副的设置,床身 和纵拖板的加工制造方便,泰安伺服尾座,且直线滚动导轨副、第二直线滚动导轨副通过螺钉或螺栓 便能紧固定位,两者安装方便,另外直线滚动导轨副、第二直线滚动导轨副的承载能力 好、加工精度高,还具有合理的刚性和--- 3500/min 的---转速和 20000/min 的快速移动 速度,能满足工件快速加工的要求。
2、本机床进给装置将第二滑块固连在纵拖板上,安装较为方便,而且因为横拖板 下表面无需流出较大的安装面积用来安装滑块,所以横拖板的宽度尺寸较小,这样节省了 制造材料,制造出的横拖板外形精致美观。
3、承载本机床进给装置的床身为整体式结构,---了床身刚性和高速运动的稳定 性,同时延长了床身的使用寿命。
立冈机床(图)-伺服尾座厂家-泰安伺服尾座由浙江立冈机床有限公司提供。行路致远,---。浙江立冈机床有限公司(www.lgncl.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的---,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.lgncl88.com)还是从事浙江数控机床,精密机床,数控车床的厂家,欢迎来电咨询。
联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!
本文链接:https://tztz287404.zhaoshang100.com/zhaoshang/212584435.html
关键词: